中緬天然氣管道陰極保護系統(tǒng)整改實踐
來源:《管道保護》雜志 作者:魯佳琪 張志堅 張興龍 王任 趙飛 楊超光 時間:2018-7-21 閱讀:
魯佳琪 張志堅 張興龍 王任 趙飛 楊超光
西南管道德宏輸油氣分公司
中緬天然氣管道某條管線全長484 km,沿線穿越農(nóng)田、山區(qū)、河溝谷等地形地貌,其中順河谷敷設達30 km,途經(jīng)區(qū)域地下水較為豐富。該管線投產(chǎn)3年以來陰極保護系統(tǒng)一直不能正常發(fā)揮作用,通過檢測,整條管線存在多處保護電位偏正及偏負問題(見圖1)。據(jù)此,經(jīng)檢測、分析,查找原因,并分類進行整改,取得了良好效果。
圖1 整改前管道沿線保護電位
1 存在問題及整改措施1.1 設計缺陷
1.1.1 恒電位儀及保護電位檢測
首先對A站場恒電位儀的運行狀況,包括運行模式、輸出電流、輸出電壓、參比電位、預置電位等參數(shù)進行了檢測,結果見表1。
由表1可見,恒電位儀的參比電位偏負。為同時現(xiàn)場進行了開箱檢測,以了解埋地管道的保護電位,結果見表2。
1.1.2 原因分析及整改措施
從表1、表2可以看出,進站區(qū)域絕緣接頭內側保護電位達不到要求,站內區(qū)域陰保保護電位偏負,遂對恒電位儀進行了調整。調整后經(jīng)測試,恒電位儀運行正常,站內區(qū)域保護電位有較大正向偏移,但進站區(qū)域絕緣接頭內側保護電位較之前無明顯變化,達不到保護要求,而且啟/停恒電位儀,都沒有明顯變化,說明該區(qū)域無陰保電流。當恒電位儀控制電位為–1.8V時,進站區(qū)域處于欠保護狀態(tài),而其他區(qū)域處于過保護狀態(tài),說明調整恒電位儀的輸出對該區(qū)域的保護沒有起到作用。
經(jīng)查閱初設圖紙并仔細檢查,A站場最初設計的是一個閥室,而不是站場(見圖2),絕緣接頭安裝在放空和分輸管線上,進站管線的陰極保護按干線設計,而非按站場區(qū)域設計。后期設計變更為A站場,但陰保專業(yè)設計未做變更,仍按閥室設計施工。為避免站場區(qū)域陰保與線路陰保彼此干擾,決定對進站區(qū)域增設20支鎂合金犧牲陽極進行熱點保護。整改后經(jīng)測試,電位達到–1.0 V。
圖2 A站場管線進站區(qū)域示意圖
1.2 施工質量問題
1.2.1 恒電位儀及保護電位檢測
對a號閥室恒電位儀的運行工況及保護電位進行了檢測,結果分別見表3、表4。
1.2.2 原因分析及整改措施
單從表3中恒電位儀工況檢測數(shù)據(jù)判斷,管道的保護電位應該為正常狀態(tài)。但對比表3與表4的相關數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),管線實際保護電位已達–2.0 V,而恒電位儀顯示的參比電位卻僅為–0.91 V。為驗證是否長效參比電極埋設位置不當所致,特意將便攜參比埋設于閥室外,取代長效參比給恒電位儀反饋信號。結果恒電位儀的輸出和顯示均正常,證明長效參比電極造成反饋信號偏差。
在原埋設位置將長效參比更換為新的,管線實際保護電位與恒電位儀顯示的參比電位與之前沒有發(fā)生變化。隨后,繼續(xù)采用原長效參比,但將其位置調整至出閥室下游,經(jīng)測試正常后埋設,然后運行恒電位儀,結果恒電位儀顯示的參數(shù)與現(xiàn)場測試一致。通過長效參比位置調整前后對比及查閱設計圖紙發(fā)現(xiàn),導致實際保護與顯示電位不一致不是長效參比損壞造成的,而是施工單位未嚴格按照設計圖紙施工,埋設位置太靠近陽極地床所致。
1.3 交流干擾
1.3.1 b號閥室恒電位儀及保護電位檢測
對b號閥室恒電位儀工況及保護電位現(xiàn)場進行檢測,并未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。
1.3.2 b號閥室問題分析
經(jīng)查閱恒電位儀歷史記錄發(fā)現(xiàn),輸出電流波動較大,在13~15點期間,經(jīng)常因為管線上的保護電位過負而沒有電流輸出。為了驗證這一點,對b號閥室附近管道的保護電位進行連續(xù)檢測(見圖3)。
圖3 b號閥室附近管道13:35~13:54保護電位值
圖3表明管道保護電位確實存在400 mV左右的波動,波值在13:37達到–1.57 V,此時恒電位儀的電流輸出為0,已無調整余地。可見,由于b號閥室附近管道保護電位波動大,引起了恒電位儀輸出電流的波動,證明確實存在雜散電流干擾,但對于干擾源一直無法確定。直到第二天對該閥室下游B站場的恒電位儀及保護電位進行檢測后,才發(fā)現(xiàn)干擾來源于B站場。
1.3.3 B站場恒電位儀及保護電位檢測
對B站場恒電位儀的運行工況及保護電位進行了檢測,結果見表5、表6。
1.3.4 原因分析及整改措施
由表6可知,干線上游保護電位過負,且上下游無跨接。將3號機柜1號恒電位儀停運1 h 后進行測試,保護電位仍達到-1.8 V。將瑞麗站至b號閥室,所有陰保系統(tǒng)進行檢測調試,全部沒有達到-1.8V。由于B站場上下游干線未跨接,故可以排除電流來自于B站場下游的可能性。據(jù)此推測,外來雜散電流應該來自于本站。最后在站外找到一接地裝置,與管道進行了跨接(2016年1月12日),隨后調整至正常恒位運行恒電位儀,干線上的保護電位穩(wěn)定在-1.25 V。
2016年1月12日11:31~14:31對干線進行連續(xù)檢測,檢測數(shù)據(jù)見圖4,其中12:30之前,為未連接接地數(shù)值,偏差較大,此后連接上接地,運行平穩(wěn)。14:08連接好B站場上下游跨接線,出現(xiàn)了極小的波動后恢復正常。同時,13:30(以前該時間段干擾最大)巡護人員在b號閥室測試保護電位,顯示數(shù)據(jù)為–1.25 V,且b號閥室恒電位儀輸出電流穩(wěn)定在0.6 A。說明經(jīng)過B站場站外管道接地措施(相當于排流),全線已沒有雜散電流干擾。
圖4 1月12日b號閥室附近管道11:31~14:31保護電位值
全線整改調試完畢后,在瑞麗至彌渡段安裝極化探頭及極化試片,并進行通斷電位測試,測量數(shù)據(jù)見圖5,從圖中可看出管道斷電電位處于–0.85~–1.2 V之間,符合GB/T21448-2008標準,說明管道得到有效保護。
圖5 通斷電位檢測數(shù)據(jù)
(1)閥室設計變更為站場時,陰保專業(yè)設計應同步做相應變更。管線建設期間,應加強施工監(jiān)管,確保參比電極埋設位置按圖施工。針對交流干擾,可增設排流裝置消除干擾。
(2)管道陰極保護應作為一個系統(tǒng)看待,在故障處理時,應上下游聯(lián)合整改調試,使得管道沿線保護電位達標。
參考文獻:
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作者:魯佳琪,男, 1988年生,工程師, 2013年碩士畢業(yè)于中國石油大學(華東),現(xiàn)主要從事油氣管道運行管理方向的工作。
來源:《管道保護》2017年第3期(總第34期)
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